MM430奇怪的问题,急,高手帮分析分析现场一台37kwMM430变频器驱动37KW电机,带负载为风机。
变频器报F003欠电压故障。我测量了三相进线电压正常,且DC+,DC-间直流电压与R0026显示值也基本相符。
又做了如下测试:1.拆掉变频器输出线,运行正常,无F003故障;
2.拆掉皮带,电机空载运行正常,无F003故障。
3.电机轮与风机轮对调了,F003故障更加频繁,而且启动过程频率上升的非常慢,且频繁报A0511报警,原来变频器大概10min一报F0003,现在基本加不到给定频率就报故障。(出厂是电机轮小,风机的大,由于风量不够,厂里工人把电机轮风机轮对调了)
这就奇怪了即便是负载大,也不应该报F0003欠电压故障啊???高手帮分析一下什么原因,变频参数改怎么优化。(电机参数P304~311我都设定过了,其他基本为默认参数)。
--------1 电机轮与风机轮对调以前,F003故障时的频率给定是多少?负载电流是多少?
2 电机轮与风机轮对调以后,如果是离心风机,因属于平方转矩负载,电机的负载增大明显,频率到不了原来的额定值就会过载。此时的直流电压是多少?线路上是否有接触不良的地方?
--------回一楼,报故障前,给定频率36hz,电流没记住,不超过20a,关键是空载跟不带电机都不报f003,过载报也不该报f003啊
--------空载是DC+、DC-直流电压有没有下降,变频器显示的DC电压和实测电压是否一致?
--------1 假定变频器本身没问题的前提下,负载加重时报欠压,如果你已经测过变频器的进线电压正常的化,考虑因谐波原因导致电网质量不佳,波形出现缺口(有进线电抗器?)。
2 或是考虑变频器内的电压检测回路参数发生变化,对负载增加后导致的电压降过于灵敏。
3 【出厂是电机轮小,风机的大,由于风量不够,厂里工人把电机轮风机轮对调了】---这时要核算电机和变频器的容量是否能满足要求。
--------空载时没有看,不过风机轮与电机轮对调之前报故障是过一段时间才报,报之前我监测r0026,0026的值是变化的,大概495~505之间变化吧,变频器启动之前0026的值为525左右。
-------进线,出线都没有电抗器。
--------今天厂里又把电机轮与风机轮恢复原始位置了,现在情况是,频率38hz开起来,基本不报故障,频率逐渐升高,(升到速度非常慢),升到40hz以上就又会报F0003,升高过程中一直监视R0026,报故障瞬间没有突然减小或增大现象。R0026基本是在495到515之间跳动。r0027电流值30a左右。
---------1 这台设备是一投用就如此还是运行了一段时间后才如此?
2 变频器带载后,网侧电压下降了近12--22v,上级变压器是多大的?建议检查压降出现在哪个环节?
3 频率给定是根据工艺要求变化的吗?
----------嗯,变频器运行了一段时间,由于现场未调试风量,一直是25hz左右低频运行,无此故障发生。现在开始调试风量,才发现此问题。不用怀疑上级变压器问题吧。整栋厂房上百台变频器都正常运行,单独这一台报此故障。初步怀疑是变频器有问题。变频器接线端子处有触点吸合断开声音(大概半分钟一次),内部电路板还发出吱吱声音。其他变频器无此异常声音。
----------要是这样。还真得打开好好检查一下;是不是充电回路的短路接触器出了问题。
长时间运行会烧毁充电电阻。
----------根据楼主提供的故障资料,可能的原因无外乎以下三点。
1、变频器进线端的断路器或接线端子有虚接现象,随着负载电流的增大,‘缺相’现象明显。
2、变频器整流桥有一相断路(整流缺相)。
3、直流母线滤波电容组严重老化,容量严重不足。
其实,此类问题判断、查找原因并不复杂。要是我遇到这样的问题,处理思路如下:
1、变频器送电,测量直流母线电压,查看‘r0026’的值,比较并作好记录。
2、启动变频器(带载),分别以10Hz、20Hz、30Hz 等运行,并重复第一条做好记录。同时测量三相进线电流(正常时,应该是三相基本平衡的)。
3、如果有一相电流偏低(应该是随着频率的上升,偏差趋大),这时需将变频器进线端子L1、L2、L3,上的线,电流偏低的一根与另外任意一根进行调换。然后,重复‘第二步’。
如果调线后与调线前的记录都是“这根线”的电流偏低,那么问题出在“线”的前面,否则,那就是调线前与调线后的记录都是某一个端子(如:L1或L3)上的线的电流偏低,那么问题出在端子(L1、L2、L3)的后面,如整流桥缺相或损坏。
如果在以上各种情况下测量、比较结果,三相进线电流都是平衡的,并且符合“随着频率的上升,直流母线电压在有规律的下降”这种规律,问题就出在 “原因3、”上了。
当然,还存在“不符合以上规律”的现象,就是无“规律”。那只能是变频器内部的“PCB ”板出了问题,只能送修了。
其实,处理过程实际处理起来要比叙述起来还要简单的多,有些过程是可以省略或同时进行的。要是我到现场的话,估计整个过程不会超过20分钟。
---------虽然你说的很好,但是不是你分析的原因。经过十多天的折腾,终于找到原因了。
先是把变频器返厂维修,回来问题依旧!最后又从北京西门子直接发新变频器过来,结果问题仍然存在,汗!!由于变频器柜是第三方的,中间第三方的人也来过n次,西门子的人也来了两次,问题都没解决!!
只好自己一步步查找原因了,先是把所有二次线全部拆除,直接面板启停变频器,面板给定频率。发现没有问题了,不报故障了。然后接好柜内二次线,拆除PLC端接线,仍然没有问题。基本判断是PLC端接线问题了。可是PLC端只有状态反馈,启停,频率给定几根线啊。启停用万用表测试无接地现象。反馈都是柜内继电器的干节点更不可能了。肯定是频率给定了,万用表测量给定无接地现象,DC0~10v也正常,而且变频器频率也跟随PLC给定变化,见鬼了!再测PLC频率给定线交流电源,AC24v???难道是干扰电压,把PLC端给定线拆除,AC24V消失了。PLC的AO模块输出带AC24v了!!!最后检查AO模块(5HF00)发现接线错误,由于8通道中7个通道是控制AC24v的风阀水阀,因此通道的M-都接了AC0V,结果配线的人把AC24v接到M-了!!!(5HF00的所有M-都是导通的)导致频率给定两根线也带AC24V了。这样影响了变频器内部检测模块的电压,导致报F0003!!!
--------即使变频器的频率给定线叠加了AC24V,但在轻载时不报故障,加载后报故障,难道是两个的共同作用下才报故障?确实少见。
--------问题很诡异,但是却提供了一种很好的思路,学习了!
---------经常接触MM440变频器的调试,对于F003故障,很有心得。
第一,海哥的精华帖,基本对该故障做了概括。这个概括是针对大多数的,共性的问题之总结。
第二,除了海哥提出的3点意外,还要注意的是:
1.变频器的输入电抗器不要省,省了它的后果就是造成现场调试问题复杂化。加个变频器进线电抗,费用高了,但设备可靠性会强了。从可靠性设计角度讲,这是必须的;
2.直流母线电压如果降到500V以下,其实就很危险(容易激活F003),所以,直流母线电压低,要看进线电压,要计算1.35倍的进线电压是否符合,或者通过设置P0200来匹配进线电压。必要时激活母线电压控制器;
3.如果在r0026正常时,还会出现F003,那就必须要用示波器对直流母线“抓波”纪录,看了看是否有瞬间的电压跌落。因为r0026的反应很慢,而F故障的反应会很快;
4.变频器出现故障,应该先查变频器的周边设备和信号,而不是先怀疑变频器。有些现场工程师总是对自己的东西过于的自信,,而首先怀疑“别人”,所以,就有了“举证”问题,怀疑变频器?那就拿出你的证据,否则,自己检查自己去!我经常这样要求我的团队,在出现问题时,先查自己,以问题为对象,用工作原理去找可能的原因。这样,很快可锁定故障点的。
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