一台磨床的电主轴,参数如下:额定参数如下:338V , 37A ,15KW ,9860rmin ,0.78功率因数 ,目前想改为SLVC控制,在加工过程中只需要2000r/min ,在调试的过程中遇到以下几个问题:
1、 P1910=1和 P1910=3都能顺利的通过,但是电机还是转不起来,启动电流很大,大约在50A左右,输出的频率很小,有时候频率是负的,电机就是在正反找位置
2、应用手动优化,就是改P320,看调试方法应该是先看R029的数值,然后把r029*100/P305,输入到P320,现在R029的数值直接就大于37A了
3、观测r1787的数值应在0-5%左右就行,这个参数在什么条件下可以看到变化,我这边一直显示是0
4、目前使用VF控制可以正常转动,但是在有负载的时候电流非常大,可否直接应用转矩控制的方法
总体感觉还是电机建模存在问题.还请各位大侠不吝赐教,第一次使用SLVC!谢谢
-------你的问题出在哪了?我认为出在额定转速的设定上了。原来的电主轴额定转速是9860rpm,但没说额定频率,你应该找到原参数的额定频率,这样再根据电机的极对数,可以计算电机的额定滑差。这样做,异步电机模型才能正确。
另外,作为电主轴,一般都是恒转矩应用,没有恒功率,所以因为其额定转速很高,所以电机的驱动转矩就很小。这是电主轴的基本特征。你如果想提高电机的驱动转矩,对电机而言就可能过载了吧?
------额定频率是334hz,上个帖子忘记说了,但是调试的时候输进去了,这些参数是对着那台坏的力士乐变频器参数照搬过去的。明天测试一下恒转矩控制看看效果
M = (15 / 9860)*9550 = 14.53 N.m
就这么大,即便是SLVC也如此。如果超了就过载运行。仅此。而且,2000rpm时的最大功率也就是3kW。
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